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安庆石化七项节能增效678万元

      “原来每次现场人工放空,一不小心就有被烫着的危险,4公斤蒸汽改造后降低了我们的操作强度,也提高了生产的安全系数,据说每年还能为公司带来嫁接效益43万元呢!”。9月16日,安庆石化公用工程部热力站岗位人员这样说。        以前,腈纶装置纺丝线一停工检修,该部热力站就要对4公斤蒸汽线进行蒸汽放空。既造成生产能源的浪费,又造成生产成本的流失。该部技术管理人员经过现场考证,多方论证和工艺测算,从优化生产工艺,技术节能增效的角度提出,将此放空蒸汽进行回收利用。于是,技改方案出台:自热力站4公斤蒸汽管网9#线,新增一条长350米,直径250毫米的的管线接至氰化钠装置3公斤蒸汽线界区供丙烯腈使用。这一技改举措很快得到生产部、科技开发部等相关单位的批复,于元月中旬改造投用。投用后该蒸汽线运行稳定,各项运行参数均满足后续装置的需求,并且彻底消除了热力站的蒸汽放空。9个月来,此空间跨管嫁接效益可观,共减少蒸汽放空2160吨,增效近34万元。        今年以来,该部深化技术管理深度,坚持技术攻关和优化生产操作,向精细管理要效益,先后组织腈纶净化站过滤设施改造等七项技术节能项目,共增效678万元。

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